基于PLC控制的照明智能改造
基于PLC控制的照明智能改造
摘要 随着技术的进步,可编程控制器的应用越来越广泛。它与传统控制方法相比,有着很大的优越性,它易于控制,节能等等。在洗煤厂近年来改造中展现了一定作用。
关键词 PLC 西门子 台达触摸屏
洗煤厂双系统厂房使用照明灯具数量繁多,且安装分散,均为卤化物灯功率较大,A、B厂房功率总和约四万瓦之多,电力损耗不容小觑。每一层的照明由岗位司机在本层的照明箱手动操作,有时会出现岗位司机忽视而存在“长明灯”现象。为了解决这种问题,决定对现有照明系统进行集控改造。
改造升级首先从灯源进行,更换为节能型LED灯源,一个LED灯的照度抵上约4个卤化物灯的亮度,大大降低了照明系统的功率。第二方面改造:利用原有照明箱进行改造,每一层照明设置为一组,增加中间继电器和旋转按钮,设置两种控制模式:集控/就地,可互为转换。在A二层楼梯处安装总控制箱,配置PLC和HMI触摸屏。从照明箱内取两组数字量输入信号和一组输出信号至总控箱内,PLC通过编程软件STEP7-microwin和组态软件Dopsoft,可以在触摸屏上轻松操作,画面上设置每一层有开关照明按钮,并有一个总启、停按钮,方便人员对每一层的照明进行控制。设置自动开启、关闭时间,以及夜间检修和夜间普通照明模式,实现全自动。
改造后效果:
1、智能化控制更简单
采用智能照明控制系统,使照明系统工作在全自动状态,系统按照预先设定的时间、模式进行工作并可自动进行切换。
2、提高管理水平,减少维护费用
由于厂房区域较大,人工维护繁琐,智能照明控制系统的应用,将普通人为的开关转换成智能化管理,大大减少了运行维护费用。
3、可观的节能效果
智能照明控制系统使用了先进的电力电子技术,能对控制区域内的灯具进行智能调光。此外,智能照明的管理系统采用设置照明的工作状态等方式,通过智能化自动管理避免了照明区域“长明灯”等现象,大幅度的节约用电。
4、保护灯具,延长寿命
由于照明时间以及数量的减少,照明灯具寿命有一定程度上的延长,不仅节省大量灯具,而且大大减少更换灯具的工作量,有效的降低了照明系统的运行费用。
5、经济效益
改造完成后,实际耗能节约30%左右,每天智能控制按14小时,节约单个灯源耗电电量约14.6KWh,电量单价0.6元,本次改造更换灯源100套,故全年直接节省成本14.6*100*30*12*0.6=31.5万元。
作者简介:
秦蕊(1980-)河北邢台人,副高级电气工程师,冀中能源股份邢台矿洗煤厂技术员。(0319-2063188)
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